發(fā)布日期:2016-08-08 21:43
山西陽泉劉經(jīng)理定購的PPC-450-6型燃煤石灰窯布袋除塵器于2013年12月12日已發(fā)貨,除塵器供貨范圍:除塵器上箱一件,除塵器中箱兩件,除塵器灰斗一件,控制柜一臺,星型卸料器一臺。
一、工程概況:
根據(jù)甲方要求將原石灰窯水浴式除塵器改為堿法脫硫除塵器,在原水浴除塵器前加裝一臺布袋式除塵器,根據(jù)石灰窯窯尾煙氣設(shè)計資料及有關(guān)工藝運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)石灰回轉(zhuǎn)窯窯尾煙氣除塵溫度為245℃,煙氣量為45615m3/h。
除塵設(shè)備采用765m2離線低壓脈沖布袋除塵器。除塵器整體保溫,保溫材料為80mm巖棉,外護(hù)彩鋼板。石灰窯煙氣進(jìn)入布袋除塵器經(jīng)凈化后的氣體用耐高溫風(fēng)機(jī)排入原有水浴式除塵器進(jìn)行脫硫,然后經(jīng)煙囪排入大氣。為了延長除塵濾袋使用壽命,在除塵器的進(jìn)氣端增加一個自然空冷器。
二、除塵器技術(shù)參數(shù):
處理風(fēng)量:45615m3/h
過濾面積:765 m2
過濾風(fēng)速:1.0-1.2 m/min
室數(shù):6室
濾袋規(guī)格:φ130x4200
濾袋數(shù)量:450條
入口含塵濃度: g/Nm3
出口含塵濃度:≤50mg/Nm3
本體漏風(fēng)率:≤3%
除塵效率: 99.9%
設(shè)備阻力: ≤1500Pa
設(shè)備耐壓: -6000Pa
低壓脈沖布袋除塵器在石灰窯除塵系統(tǒng)應(yīng)用中應(yīng)該注意的問題
因濕式水浴除塵器對于5-10UM以下的較細(xì)顆粒粉塵(尤其是密度小的細(xì)顆粒粉塵)凈化效率低,造成原系統(tǒng)除塵效率差,環(huán)保不達(dá)標(biāo)。故本次改造設(shè)計中用低壓脈沖布袋除塵器取代濕式水浴除塵器。
為防止高溫氣體燒壞布袋,溫度過低該含塵氣體又會結(jié)露(露點(diǎn)溫度60℃以下),使除塵器濾袋板結(jié)。為此本次設(shè)計中采取了如下措施:
(1)溫度為450℃的高溫氣體經(jīng)自然空冷器冷卻至200℃左右。
(2)在進(jìn)入低壓脈沖布袋除塵器前的氣體管路上安裝熱電偶儀表,設(shè)置溫度上下限連鎖及報警控制。
?。?)在低壓脈沖布袋除塵器入口管路上裝設(shè)電動混風(fēng)閥,該混風(fēng)閥與除塵器入口溫度信號連鎖。當(dāng)除塵器人口溫度大于220℃時,立即報警并在操作室內(nèi)開啟混風(fēng)閥,混入冷風(fēng)使煙氣降溫。當(dāng)除塵器入口溫度低于150℃時關(guān)閉混風(fēng)閥。
?。?)選擇低壓脈沖布袋除塵器反吹清灰氣體時,用氮?dú)獯鎵嚎s空氣,避免了壓縮空氣中含有的水與粘附在濾袋上的石灰粉塵反應(yīng)生成氫氧化鈣,灼蝕濾袋及導(dǎo)致濾袋板結(jié)的問題。
用低壓脈沖布袋除塵器代替濕式水浴除塵器,提高了除塵效率,煙氣排放濃度小于50mg/m3,低于O規(guī)定的排放濃度達(dá)到了環(huán)保要求。
采取上述對低壓脈沖布袋除塵器濾袋的保護(hù)措施濾袋使用壽命增加為業(yè)主降低了運(yùn)行成本得到了業(yè)主的好評。